“全能金属”钛的轧制工艺研究——以本钢工业纯钛TA1为例

 内容导读

  广泛应用于火箭、导弹、太空船体制造的被誉为“全能金属”“太空金属”。钛材的生产成本高,板形控制难度大,结合本钢不锈钢与国内某公司合作,采用本钢二十辊森吉米尔轧机进行工业纯钛TA1的轧制试生产,通过对该品种特性的研究,确定了关键轧制工艺控制参数,并编制了生产试制方案,*终顺利完成原料规格1.3 mm×1230 mm轧制0.5 mm×1230 mm成品规格的试生产,产品的厚度精度、板形及表面质量等技术指标完全满足技术条件要求,得到用户的认可。

  钛凭借比重轻、高低温强度好、耐蚀性好、具有超导、贮氢、记忆等优良的性能,广泛应用于航空航天、军事工业、海洋开发、石油化工、发电、超导等领域,拥有“全能金属”“海洋金属”“第三金属”“现代金属”等美誉。我国虽是钛材生产的大国,但目前其冷轧轧制一般采用四辊或六辊轧机,由于其轧制能力受限,故在总压下率较高的情况下一般需要进行多次中间退火,才可轧制到目标厚度。生产0.5 mm及以下厚度薄规格产品时,其生产成本更高,板形控制难度更大。

  本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司为进一步拓展品种结构,增强市场竞争力,利用其二十辊森吉米尔轧机的设备优势,对工业纯钛TA1进行试轧制,以达到大幅降低TA1冷轧生产成本、提高板形质量和厚度精度,本次试轧制的原料厚度为1.3 mm、目标厚度为0.5 mm,结合前期生产经验及对TA1特性的研究,制定试轧制方案,轧制后成品的厚度精度、板形及表面质量良好,满足用户的要求。

  1.生产工艺流程和设备参数

  1.1 原料规格及轧制目标厚度

  原料规格及轧制目标厚度见表1。

表1 原料规格及轧制目标厚度

  1.2 辊系配比

  为保证正常轧制,避免轧制过程中出现“打滑”等异常现象,辊系配比及轧辊要求见表2。

表2 辊系配比及要求

  工作辊上机前,对工作辊辊面进行检查,以保证辊面质量;在轧制过程中,如果由于工作辊造成表面质量缺陷,及时更换工作辊。

  1.3 轧制规程制定

  本钢二十辊森吉米尔轧机采用*中间辊窜辊、ADEH侧辊偏心调节、BC辊板形调整等功能,该轧机在板形控制和厚度控制等方面更具有优越性。*中间辊和“AS-U”辊调整与板形辊相联组成闭环控制,在轧机入口侧和出口侧有2个测厚仪进行厚度测量,并与压下控制和张力控制连锁,实行厚度自动控制;ADEH侧辊偏心调节;BC辊板形调整;从而能够轧制出厚度精度和平直度很高的薄带材。

  工业纯钛TA1具有以下冷加工性能:(1)热导率低;(2)在冷变形过程中,没有明显的屈服点,其屈服强度和抗拉强度接近,屈强比较高,导致在冷变形过程中有产生裂纹的倾向;(3)具有极高的冷加工硬化效应(图1),当变形量大于30%时,强度增加速度减慢,塑性几乎不会降低;(4)由于其弹性模量小,大约是铁的54%,成型加工时回弹大,冷成型困难。

图1 纯钛的加工硬化曲线

  为达到良好的板形和厚度精度,在轧制过程中严格控制带钢的张力、轧制力、道次压下量以及轧制速度等工艺参数。鉴于TA1的特性及保证轧制稳定性,*道次规定压下率一般在20%左右,在随后各道次压下量逐步减少,*一道次的压下量一般在10%左右,在各道次内保持带钢对轧辊压力趋于一致,从而有利于保证*终成品板形。

  通过前期轧制不锈钢的经验以及对TA1特性的研究,制定轧制规程,具体见表3。

表3 TA1轧制规程

  由于纯钛的热导率差,所以在轧制过程中要求润滑和冷却效果要好,同时轧制速度不能过快,以防止纯钛温度过高而出现粘辊现象,导致钛材表面粗糙,表面质量不良。

  1.4 其他注意事项

  (1)轧制前做好测厚仪标定工作。

  (2)轧制前清理辊道,同时检查设备情况,以保证设备的稳定运行。

  (3)每道次后对带钢表质量进行检查,发现缺陷及时更换工作辊。

  (4)轧制过程中在1、2、5、6道次后对厚度进行测量,如果实测厚度与测厚仪显示厚度存在较大偏差,及时修定轧制目标设定值。

  (5)在轧制到末道次时,进行垫纸。

  2.产品缺陷与质量检验

  2.1 测厚仪标定情况

  为保证厚度精度以及轧制过程中的压下及厚度自动控制的准确性,轧制前用TA1样片对测厚仪进行标定,标定结果见表4。

  表4 出入口测厚仪标定结果 mm

  样片厚度经测厚仪测量后,与实际样片厚度基本相符,误差均在0.01 mm以内,满足轧制要求。

  2.2 轧制情况

  轧制前对准备上机的粗轧工作辊辊面质量进行检查,在第5道次后更换精轧辊并检查辊面质量。在轧制过程中前滑值在0.8%~3.7%,跑偏值在?3~7 mm,标准偏差(STD)值没超过4.5I(I=10-5,为相对长度差),从上述主要参数实际数据反馈,轧制效果良好,且板形较好。各道次轧制力变化情况见图2。从图2中得知,各道次轧制力变化呈逐渐均匀降低,轧制规程设定比较合理。

图2 各道次轧制力变化曲线

  2.3 厚度检查情况

  在轧制过程中对1、2、5、6道次后的厚度进行测量并于测厚仪显示厚度进行对比,具体见表5。

表5 厚度对比情况

  从上表可知,轧制后实际厚度与规程设定及测厚仪显示厚度相符,且*终实际目标厚度与设定值在±0.01 mm以内,满足公差要求。

  2.4 表面质量

  *道次轧制完成后对表面进行检查,未发现轧机辊印缺陷,中间道次在测量厚度时或在升速前对带钢表面进行检查,在轧制*一道次头部时,对*终表面进行检查,均未发现缺陷,符合客户要求。

  3.结论

  (1)本钢二十辊森吉米尔轧机轧制的TA1工业纯钛,其轧制后的厚度精度、板形及表面质量均良好,各项指标达到预期目标,满足客户需求。

  (2)采用二十辊森吉米尔轧机轧制工业纯钛TA1,可避免中间退火而大大降低了轧制生产成本,同时也可大幅提高生产效率和产品质量。

  (3)工业纯钛TA1的试轧制成功,为拓展本钢品种结构、增强市场竞争力,同时也为实现钢钛联合奠定坚实的基础。